汇集一线员工智慧提升车间运营质量
通用公司第三季度改善例会圆满落幕
一颗螺丝的改变,一次生产过程的提升,汇集一线员工的智慧,提升车间运营质量。10月21日下午,江苏通用科技股份有限公司迎来了第三季度改善例会,从2011年4月至今共征集到车间改善案例112件,为公司节约生产成本累计超过一百万元。
此次改善例会从众多案例中选取15个典型事例进行汇报,厂区涵盖了通用大胎厂、小胎厂、帘子布厂以及全钢车间,员工们秉承着从实践中来,回实践中去的原则,积极为车间贡献自己的力量。一滴水、一度电、一块煤、一台机器、一套机组都是改善对象。改善呈报人员均来自车间生产一线,以生产生活为依托,以专业技能为根本,从生产中的小细节入手,逐步解决车间生产问题,把车间质量生产落入实处。
会议共分为现场案例展示、改善效果分析、评委现场提问等三大环节,选手们将车间改善事例用PPT的形式展现出来,图文并茂的为现场观众进行讲解,并对车间改善效果进行详细的阐述,与在场的班组代表们形成互动式交流。随后评委对于改善效果进行现场评分,经过一番激烈的角逐,来自全钢C区的王明波以《改进升降平移式硫化机开模过程》的案例获得了此次例会的特等奖,并以总分37.2的高分位列第一。来自小胎厂的黄海峰以及全钢B区车间的朱恒海分获第二、第三名。通用公司副总经理顾亚红对于此次例会给予了高度的肯定,并对改善案例中涌现的优秀员工给予了一定的奖励,感谢他们为车间生产所作出的贡献,并希望各厂区在今后的工作中能保持这种勇于创新、勇于改进的意识,认真的完成每一项生产任务,为通用的腾飞再点辉煌。
第三季度改善例会不仅为车间生产提供了有力的支持,更为公司节省了一定的资源,使车间内自主形成了生产节约的工作作风,在提高员工整体素质的同时,也提升了企业的综合能力。
邵洋/文